產品與解決方案/PRODUCT AND SOLUTIONS
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解決方案
高壓變頻器在電廠凝結水泵上的應用
1引言
齊星集團有限公司始建于1995年2月,是一家以鋁產品深加工為主業(yè),并涉及電力通訊鐵塔、新材料、金融、地產等領域的大型民營企業(yè)。集團現有總資產115億余元,職工12000余人,2012年實現銷售收入154億元。
鄒平齊星開發(fā)區(qū)熱電有限公司是齊星集團有限公司下屬企業(yè)之一。6號機(155MW)配備2臺凝結水泵,由定速電動機驅動。運行方式為一臺運行,一臺備用。采用凝結泵定速運行,系統存在以下問題:
(1)閥門調整節(jié)流損失大、出口壓力高、管損嚴重、系統效率低。
(2)當流量降低閥位開度減小時,調整閥前后壓差增加,工作安全特性變壞,壓力損失嚴重。
(3)長期40%~65%低閥門開度,加速閥體自身磨損,導致閥門控制特性變差。
(4)管網壓力過高威脅系統設備密封性能,嚴重時導致閥門泄漏,不能關嚴等情況發(fā)生。
(5)設備使用壽命短、日常維護量大,維修成本高,造成各種資源的極大浪費。
解決上述問題的重要手段之一是采用變頻調速控制技術,利用高壓變頻器對凝結泵電機進行變頻控制,實現供除氧器水流量的變負荷調節(jié)。這樣不僅解決了控制閥調節(jié)線性度差、純滯延大等難以控制的缺點,而且提高了系統運行的可靠性,節(jié)約能源,為降低廠用電率提供了良好的途徑。齊星開發(fā)區(qū)熱電公司領導經過多方考察,比較性價比,決定選用山東新風光電子科技發(fā)展有限公司生產的JD-BP37-400F高壓變頻器2套對凝結水泵進行改造,改造取得了成功。凝結水泵機組參數如表1所示。
表1 凝結水泵機組參數 | |||
凝結水泵 | 配用電機 | ||
型號 | NLT250-370×7 | 型號 | YLKK4005-4 |
流量 | 417 m3/h | 功率 | 400kW |
額定壓力 | 2.46 MPa | 電壓 | 6000V |
必須汽蝕余量 | 3.4m | 電流 | 45A |
轉速 | 1480 r/min | 轉速 | 1483 r/min |
2變頻調速節(jié)能理論依據
當頻率從50Hz降至40Hz時,可節(jié)約能耗近一半。
更直觀的水泵工作曲線圖見圖1:水泵的正常工作點為A,當水量需要從Q1調到Q2時,采用閥門調節(jié),管網特性曲線由R1(閥門全開)改變?yōu)镽2(閥門關?。涔ぷ鼽c調至B點,其功率為OQ2BH2’所圍成的面積,其功率變化很小,而其效率卻隨之降低。當采用變頻調速時,可以按需要升降電機轉速,改變設備的性能曲線,圖中從n1(額定轉速)到n2(轉速下降),其工作點調至C點,使其參數滿足工藝要求,其功率為OQ2CH2所圍成的面積,同時其效率曲線也隨之平移,依然工作在高效區(qū)。圖中陰影部分為實際節(jié)約能耗。
圖1 水泵工作曲線圖
如果在管網特性不變的系統中進行水泵調速,并且對水壓沒有要求,這種情況下節(jié)能效益要更明顯。
3風光JD-BP37系列高壓變頻調速系統介紹
風光牌JD-BP37列高壓變頻器以高速DSP為控制核心,采用無速度矢量控制技術、功率單元串聯多電平技術,屬高-高電壓源型變頻器,其諧波指標小于IEEE519-1992的諧波標準,輸入功率因數高,輸出波形質量好,不必采用輸入諧波濾波器、功率因數補償裝置和輸出濾波器;不存在諧波引起的電機附加發(fā)熱和轉矩脈動、噪音、輸出dv/dt、共模電壓等問題,可以使用普通的異步電機。齊星開發(fā)區(qū)熱電公司6號機組凝結水泵變頻改造選用的新風光生產的JD-BP37-400F(400kW/6kV)高壓變頻器。
3.1總體結構
采用直接高壓變頻電路結構,功率單元多重化連接,直接輸出到高壓電機,提供驅動電壓。從物理結構上分為控制柜,功率柜,變壓器柜三大部分,根據現場工藝要求還可選配旁路柜、上位機、遠控盒,產品外形如圖2所示。
圖2 高壓變頻器外形
3.2控制柜
變頻控制柜主要有主控(CPU)、UPS、PLC、人機界面、控制電源開關、開關電源、繼電器、避雷器、信號隔離器、接線端子,柜門操作按鈕等部分構成,控制柜主要構成部分介紹如下。
(1)主控系統
主控系統為變頻器的核心,它接收和處理來自上位控制及PLC的控制命令,產生每相各級功率單元的控制信號,同時采集和處理所有故障單元反饋回來的故障信息。新風光JD-BP37系列變頻器采用高性能的主控系統,控制器采用32位DSP,運行速度可以達到150MIPS,足夠完成一些較復雜的控制算法。同時其有6路獨立的PWM輸出、2個異步串行通訊口、16通道12位AD輸入,內置了36k的RAM和256k的Flash存儲器,可以存放較大規(guī)模的程序。線路板采用大規(guī)模集成電路和表面焊接技術,系統具有極高的可靠性。
(2)不間斷電源UPS
UPS不間斷電源,安裝在控制柜的底部,屬于純在線式,當外部提供的控制電源220VAC正常時,UPS提供給控制系統穩(wěn)定的220V電源,當外部電源掉電時,利用設計的電源冗余系統,相應的控制電繼電器動作,轉到變壓器的二次繞組220V繼續(xù)提供控制電源,UPS不間斷工作,提供穩(wěn)定的電源。只有當控制電和高壓電同時掉電后,UPS利用自身的電池可繼續(xù)給系統供電30 min,同時變頻器給出報警信號,用戶應盡快恢復控制電源。
(3)內置PLC
變頻器通過內置PLC實現內部開關信號以及現場操作信號和狀態(tài)信號的邏輯處理,增強了變頻器現場應用的靈活性。對開關量的數量不能滿足要求時,可以用數字量擴展模塊來實現。PLC作為一種技術成熟的工業(yè)控制元件,為變頻器的現場應用提供靈活的接口和可靠性保證。
高壓變頻器的控制系統標準接口如圖3所示。
圖3 高壓變頻器的控制系統標準接口圖
3.3 功率柜
功率柜主要用于安裝功率單元,實現單元的串聯疊加三相輸出。功率單元是使用功率電力電子器件進行整流、濾波、逆變的高壓變頻器部件,也是構成高壓變頻器主回路的主要部分。每個功率單元都相當于一臺交-直-交電壓型單相低壓變頻器。每個功率單元由H橋構成,輸出一組SPWM波,每相5個單元,通過疊加輸出一組11個電平的正弦波;同一相中的每個功率單元的采樣頻率一致,用同一個載波進行調制,載波相差1/N個采樣周期。
當功率單元出現過流、過壓故障時,變頻器立即封鎖該單元的輸出,通過軟件控制,使功率單元輸出電流可以經全橋逆變電路上橋臂,或者下橋臂形成電流回路實現將該單元旁路。
功率柜頂部配置冷卻風機,選擇德國EBM風機,由移相變壓器二次檢測繞組220V供電,通過斷路器由PLC控制功率柜風機的啟動、停止,當變頻器啟動頻率運行時,風機啟動。
3.4 變壓器柜
變壓器柜主要由移相變壓器、溫控儀、冷卻風機等部件構成。
移相變壓器的原理:將高壓電源變換為副邊相互絕緣的多組低壓,各副邊繞組在繞制時采用延邊三角形的接法,相互之間有一定的相位差。移相變壓器示意圖如圖4所示。
圖4 移相變壓器示意圖
4凝結水泵高壓變頻改造技術要求及方案
4.1 改造控制要求
凝結水泵變頻改造要在保證除氧器水位調節(jié)品質不變,并可以在水泵跳閘、低水壓等特殊工況發(fā)生時保證機組正常運行前提下進行變頻改造。改造利用現有的設備與系統,原來水位調節(jié)閥全開以減小節(jié)流損失,當高壓變頻器跳閘后,當前水泵可以工頻方式立即啟動,將凝結水打至出口母管,調整除氧器上水調節(jié)閥的開度在較短時間內迅速關到指定位置,最低程度減小系統擾動,維持除氧器水位在正常范圍內。亦可以變頻快速啟動備用水泵,將凝結水打至出口母管,以保證在變頻器跳閘時除氧器水位的穩(wěn)定,保證機組運行。
4.2凝結泵變頻控制方案
高壓變頻器受DCS控制時分自動、手動兩種方式。手動狀態(tài)時,運行人員根據除氧器水位高低通過DCS改變轉速信號控制變頻器轉速。自動狀態(tài)時,根據DCS內部設定的除氧器水位定值自動控制變頻器轉速。
通過目前熱電公司已有的DCS系統調節(jié)凝結水泵轉速來控制除氧器水位。利用DCS對變頻器進行啟動、停機、調速等控制,并可在DCS上顯示變頻器的運行數據和當前狀態(tài),實時監(jiān)控變頻器運行。
為了保證機組的可靠性,變頻器裝置具有工頻自動旁路裝置,當變頻器發(fā)生故障停止運行時,電機自動切換到工頻下運行,這樣可以保證機組正常運行,提高了整個系統的安全穩(wěn)定性。
操作方面,有遠程控制和本地控制兩種控制的方式,這兩種控制方式可提高系統的安全性能。
變頻方式下凝結水泵的控制方式具體如下:
(1)保留原來的閥門調節(jié)方式,凝結水泵在變頻方式運行時,閥門基本全開,通過變頻器改變電機轉速以滿足調節(jié)除氧器水位需求。
(2)凝結水泵在工頻方式運行時,利用原有的除氧器水位調節(jié)方式。
4.3 系統主回路設計
齊星開發(fā)區(qū)熱電公司6號機(155MW)凝結水泵采用2套JD-BP37-400F高壓變頻調速系統進行調速控制。系統主回路如圖5所示。
圖5 6號機組凝結水泵旁路柜原理圖
原來6號機組2臺凝結水泵全部采用工頻運行,對2臺凝結水泵增設變頻調速裝置,采用一拖一加自動旁路的方式。當變頻器故障或檢修,可選擇自動或手動方式切換至工頻運行。也可以變頻啟動備用凝結水泵投入運行。
主回路如圖5所示,控制具體介紹如下,旁路柜在變頻器進、出線端增加了兩個隔離刀閘,以便在變頻器退出而電機運行于旁路時,能安全地進行變頻器的故障處理或維護工作。
旁路柜主要配置:三個真空接觸器(KM1、KM2、KM3)和兩個刀閘隔離開關K1、K2。KM2與KM3實現電氣互鎖,當KM1、KM2閉合,KM3斷開時,電機變頻運行;當KM1、KM2斷開,KM3閉合時,電機工頻運行。另外,KM1閉合時,K1操作手柄被鎖死,不能操作;KM2閉合時,K2操作手柄被鎖死,不能操作。
電機工頻運行時,若需對變頻器進行故障處理或維護,切記在KM1、KM2分閘狀態(tài)下,將隔離刀閘K1和K2斷開。
合閘閉鎖:將變頻器“合閘允許”信號串聯于KM1、KM2合閘回路。在變頻器故障或不就緒時,真空接觸器KM1、KM2合閘不允許;在KM1、KM2合閘狀態(tài)下,若變頻器出現故障,則“合閘允許”斷開,KM1、KM2跳閘,分斷變頻器高壓輸入電源。
如變頻器發(fā)生隱患,變頻器發(fā)送“變頻器報警”信號至DCS,此時變頻器繼續(xù)運行,檢修人員可到本地根據變頻器報警信號的信息排除隱患。
4.4凝結水泵變頻改造的難點
從機組運行的安全性和系統的運行方式上考慮,凝結水泵變頻運行存在以下問題需解決:
(1)凝結水泵出口壓力低的聯鎖需要作適當變動。由于變頻運行時(機組低負荷時)泵的轉速較低,原凝結水泵出口壓力低的聯鎖定值不再合適。給水泵密封水壓力及各種采用凝結水作為冷卻水的系統,都有壓力下降的可能,既要通過變頻調速保證除氧器水位,同時又要保證凝結水壓力,確保這些系統可靠運行??梢酝ㄟ^設置變頻器運行下限頻率及控制除氧器上水調節(jié)閥輔助調節(jié)的方式進行控制。
(2)除氧器水位調節(jié)。凝結水泵在工頻運行時通過調節(jié)除氧器上水調節(jié)閥控制除氧器水位,在變頻運行時通過調節(jié)凝結水泵的轉速控制除氧器水位,凝結水泵在變頻運行中跳閘將切換為工頻運行時,要保證兩種控制方式間無擾切換,上水調節(jié)閥要以最快速度關到一定開度,要根據當時負荷和除氧器水位需要,保證除氧器不發(fā)生滿水或缺水。這需要根據操作經驗進行實時調節(jié)來滿足機組正常運行。
5凝泵變頻器改造后運行效果
5.1節(jié)能效果
2013年8月22日,凝結水泵變頻器改造完成并順利投入運行。設備自投運以來安全穩(wěn)定運行,節(jié)電效果十分明顯。為了對比凝結水泵變頻改造前后的節(jié)能情況,對6號機組運行數據進行了統計,如表2所示。
表2 凝結水泵改造前后運行數據 | ||||||
負荷 | 負荷運行時間 | 改造前 | 改造后 | 節(jié)電率(%) | ||
電流 | 功率 | 電流 | 功率 | |||
75 | 5% | 41 | 362.2 | 15.2 | 151.2 | 58.3 |
90 | 10% | 42 | 368.4 | 17.1 | 169.6 | 54.0 |
110 | 35% | 42 | 368.4 | 20.2 | 201.5 | 45.3 |
130 | 40% | 42 | 368.4 | 23.6 | 235.4 | 36.1 |
150 | 10% | 42 | 368.4 | 31.3 | 312.3 | 15.2 |
以6號機全年運行時間7800h計算,工頻年耗電量為:
W工頻=362.2kW×7800h×5%+368.4 kW×7800h×95%=141258 kW?h +2729844 kW?h =2871102 kW?h
凝結水泵變頻改造后,變頻年耗電量計算如下:
W變頻=151.2kW×7800h×5%+169.6 kW×7800h×10%+
201.5 kW×7800h×35%+235.4kW×7800h×40%+312.3 kW×7800h×10%=1719393 kW?h
W節(jié)約=W工頻- W變頻=2871102 kW?h-1719393 kW?h=1151709 kW?h
以該廠供電價0.5元/ kW·h 計算,凝結水泵變頻改造后,年節(jié)約電費為:
1151709 kW?h×0.5元/ kW·h =575854.5元。
5.2其他效果
(1)變頻調速解決了啟動時大電流對電機的沖擊,延長了電機的使用壽命。
(2)提高了凝結水泵的運行可靠性,延長了水泵的壽命。采用變頻調速后,減小對管網和水泵的沖擊,延長泵體壽命和減小管網及附件的損耗。
(3)改善了運行環(huán)境。變頻調節(jié)時,由于小流量時的轉速低,這就降低了泵及系統的噪聲,深受現場工人的歡迎。
6結束語
通過對齊星開發(fā)區(qū)熱電公司6號機組凝結水泵變頻改造后運行表明,設備運行平穩(wěn),節(jié)電效果明顯。在發(fā)電企業(yè)主輔機設備中,采用變頻技術具有廣闊的應用前景。在該熱電公司隨后1#~5#機組輔機變頻改造中,也采用山東新風光生產的高壓變頻設備。